Читать «Авиация и время 2005 06» онлайн - страница 10

Автор неизвестен

Отсек радиоэлектронного и самолетного оборудования

Манометр воздушной системы (левый борт носовой части)

Аварийный электрогенератор ЛУН 2117.02

Правая основная опора шасси

Носовая опора шасси

Несмотря на капризы силовой установки, испытания шли в весьма высоком темпе. В феврале-марте на тройке выполнили 94 полета. В апреле на Х-05 исследовали поведение самолета при выполнении комплекса фигур высшего пилотажа. В одном из полетов летчик Шоуц достиг таких перегрузок, что деформировалась верхняя обшивка крыла. Самолет пришлось поставить на ремонт Крыло отправили /утя восстановления на завод в Куновице, а на самом Х-05 заменили двигатель, отработавший 50 часов В июле полеты возобновились. В очередной раз двигатель поменяли в конце августа. В конце октября – начале ноября на этой машине провели 16 полетов на изучение штопора. Выполнив в общей сложности 78 витков, летчики пришли к заключению, что из штопора самолет выводится легко, еще до завершения первого витка. В ходе этой программы немало неприятностей доставил двигатель, который пришлось менять дважды. В общей сложности до конца 1970 г на Х-05 выполнили 159 полетов.

28 апреля Шоуц поднял в воздух Х-06 (ОК-186. №3906. OK-184). Машина отличалась новыми воздухозаборниками, а также вспомогательной силовой установкой Saplin 5. выпускаемой по лицензии французской фирмы Turbomeca на заводе в Велкей Битеши. 1 июля самолет подвергся незапланированному испытанию. У него не вышла левая опора шасси, летчик-испытатель Властимил Давил несколько раз попытался убрать-выпустить стойки, но застрявшая нога оставалась на месте. и тогда он произвел удачную посадку на -брюхо-. Расследование происшествия показало, что всему виной был заводской брак.

Эталоном для большой серии должен был стать Х-07 (№ 3907. ОК-184). на котором Шоуц отправился в первый полет 15 декабря 1970 г. "Семерка" изначально была рассчитана под двигатель АИ-25ТЛ, однако на первых порах на ней стоял все еще AI-25W. На этой машине в очередной раз изменили форму корневых зализов и установили зализы между законцовками крыла и размещенными на них топливными баками. На Х-07 не нашли применения некоторые решения, отрабатывавшиеся на других прототипах, в частности, переставной стабилизатор В июле 1971 г доработали систему управления Для уменьшения усилии на ручке при отклонении руля высоты на угол более 28° установили специальный пружинный механизм, а для уменьшения нагрузок на педалях удлинили на четверть сервокомпенсатор руля направления. Это позволило улучшить управляемость самолета на взлете.

Левая ниша шасси

Ступеньки кабины летчиков в открытом положении

Открытая кабина

Приборное оборудование рабочих мест курсанта и инструктора L-39C